作为煤炭采掘设备的主题部件中缸筒,其中缸和表缸尺寸不一,但都是大型设备:最沉的有1.5吨,长度达2.5米。在出产过程中,若何对它们进行不变运输,并在较短功夫内实现多个加工工序成为一大难题。原来各个工序之间的物流都是由工人通过行吊实现,不仅费时费劲,并且存在安全隐患。另表,由于加工设备布局分散,物流倒短功夫长,导致出产效能难以提高。
为了优化车间运作效能并为将来的智能化升级奠定基础,智昌集团对车间布局进行了详细的规划与调整。通过沉新铺排设备、料框以及运输线的地位,确保了物流流程更为流畅高效。这一布局设计不仅思考到了当前的现实需要,也为后续的技术升级预留了空间。
在基础框架搭建实现后,出产线的自动化刷新得以稳步推动。通过RGV幼车与机床设备的有效共同,实现了各工序间物料的自动搬运,构建起一条高效的单件流动出产线。
此表,通过构建先进的RGV节造系统,出产过程不仅变得可视化,还能实现远程节造。借助看板界面,操作人员可能实时监控出产状态;遇到故障时,他们无需亲临现场,只需在触摸屏上进行相应操作即可解决问题。这一节造系统能凭据现实情况实时调整和优化,确保整条出产线拥有高度的智能化节造能力,从而加快物流速度,并可凭据必要随时调整物流蹊径,使得物料运输越发矫捷。
随着自动化水平的提升,出产线的切换与调整变得越发轻便快捷,无需再进行复杂的人为编程和调试工作,就能实现加工出产的急剧切换与调整,极大地提升了出产矫捷性和效能。
物流速度提升35%
物料从入库到出库的功夫缩短了35%,由于物流蹊径的优化,每个工序间的物料期待功夫削减了40%。
出产效能提高40%
出产线的均匀日产量增长了40%。通过自动化刷新,出产线的运行功夫增长了25%。
产品质量改善99%
由于削减了人为搬运中的谬误,产品的合格率从96%提升至99%。通过精确节造出产参数,不良品率降落了30%
成本节约40%
自动化刷新后,每年节俭的人力成本达到了40%。物料浪费降低了20%。
守护成本降低25%
通过远程监控和故障预测系统,守护响应功夫削减了50%,均匀每次守护成本降低了25%。
换产功夫削减75%
换产筹备功夫削减了75%。产品切换的筹备成本也相应降低了40%。
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